外委轉自修后,維修一套帶式輸送機自移機尾可節省成本近17萬元。
推廣螺栓二次復用后,每月可回收各類螺栓600多條,節約1500元購置費用。
拆解回收壓濾機掛布器,每月可節省材料費用900元。
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一場“變廢為寶”和“技術省錢”行動在棗礦集團高莊煤業公司正如火如荼地展開。近年來,該公司牢固樹立“深挖潛、降成本、控費用”理念,采取多種舉措提效率、控支出、降成本。
(加工超市修舊利廢)
他們積極開展廢料場“淘寶”行動,尋找可利用的廢舊加工件。這些看似廢棄的護欄、皮帶過橋,在職工的眼中都可能是將來重新投入生產的“潛力股”。在這里,職工師傅們化身物料“整容師”,對回收廢件進行液壓“正骨”、焊接“整形”,確保質量達標后重新投入使用。每季度可回收廢舊加工件約300件,可創效5萬元。
(設備質量檢查)
在朱信念創新創效工作室,一場技術與成本的博弈正在上演。電機車、充電機、變頻器等設備的配件昂貴,光是充電機驅動板,整體購買就需花費9千多元。本著能修好不換新的原則,他們發起了技術攻關,拆解原有設備,精準測量各項參數,深入解析電路原理,最終攻克了驅動板的維修難題。現在修復只需更換電子元件,花費400多元,低成本小插件的背后是技術突破換來的大效益。
(工作室開展實驗)
該公司大力推行創新賦能,許多設備實現了從“拿來主義”到自主制作的源頭性轉變。在113下07工作面制作了18件電磁閥組架,原本每件電磁閥組固定架的購置費用約2000元,現在自主設計加工的成本僅需230元。單軌吊驅動裝配工藝復雜,安裝精度高,要求裝配人員必須有豐富的實踐經驗。他們通過自主拆解,聯系專業單位加工等方法,對單軌吊驅動進行自主裝配,通過更換花鍵軸的方式,成功打破了依賴外部高價維修和整體更換的局面,維修費用從原來的22000元降到了2600元左右,大大降低了維修成本。
“我們秉持‘省下來的就是賺到的’理念,盡可能回收一切可利用資源,將降本落實到每一個角落,爭取達到‘零廢’標準。”該公司設備制修廠主任工程師劉康說。
這些降本行動將目光聚焦到廢件回收和創新提效上來,探索出一條屬于高莊煤業的“節約密碼”,為公司高質量發展鋪就了一條堅實的“降本”之路。
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