礦井運輸班次人員由每班21人降至15人;
井下單車周轉時間由108小時減至48小時;
車輛周轉效率提高50%;
每年可節約車輛購置費用35萬元;
因運輸事故影響的生產時間由每月591分鐘降至260分鐘;
預計全年創效394萬元。
一連串數字是楊村煤礦對礦井運輸、車輛周轉改善后的成效,該項目被該礦評為2024年精益改善“優秀大項目”。
“運轉班工人占比50.8%,維修人員僅26人。運輸設施配件方面月度費用約2.2萬元,運輸設施配件存在較大缺口且經常存在到貨不及時現象,造成運輸設施維護不及時?!边\搬工區技術主管賈青宵介紹說,井下大巷巷道斷面設計最窄處僅3m,擴大大巷尺寸造價過高。去年運輸事故影響生產時間平均591分鐘/月,井下單車周轉時間平均為108小時。
該項目改善前,運輸人員占用多、設備維護量大,運輸事故影響生產時間長、車輛周轉時間長,既存在安全風險又影響礦井生產效率。為解決以上問題,該礦設立《提高車輛周轉效率、減少運輸事故影響時間》精益改善項目。
項目成立后,該礦成立項目組,明確責任分工。從人、機、料、環、測5個維度調研礦井運輸方面存在的問題,梳理現狀問題清單。通過頭腦風暴集中討論、現場寫實求證等方式明確了自動化程度低、人工干預多,運輸崗點多且分散,裝卸人員標準低、物料裝封車不合格,電機車年限老、故障多、運轉高等18項末端因素,并確定8項主要原因。
精益項目組集中討論并逐一制定解決方案,多措并舉提升運輸效率。
說了就干,定了就辦。該礦通過多能工培養,職工由人手1證達到人手3證以上,培養一專多能人才,實現了一崗多能、一人多崗。設立地面集控室取代井下調度站,由值班人員和1名調度員共同完成井下車輛調度工作,每班次可減少1名調度員。建設智能物流系統,實行入井物料清單制度、安裝車輛定位裝置,實時掌握車輛信息,精準車輛調度,當班運輸車輛兩日內回收。將氣控道岔改為司控道岔,電機車司機變換車道時不再減速下車操作氣控箱,運輸效率提升約20%。開展全員生產維護、設備自主保全,優化包機責任制,加強設備日常點檢,確保設備維護到位,降低設備隱患,設備完好率達到98%。提高運輸設備設施周轉復用率,每月完成修舊利廢約9萬元,全年預計108萬元。
“因運輸事故影響的生產時間由每月591分鐘降至260分鐘,按產量92噸/時核算創造效益92噸×5.52小時×12月×500元/噸≈305萬元?!痹摰V運行管理部副部長葛海峰算起這筆賬來自豪地說道。
截至11月底,此項目已順利結項,為礦井創造了可觀的經濟效益,是該礦扎實推進市場化精細化深度融合、走深走實的又一生動實踐。
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